# 1210動推 [TOC] ## 動推實際流程 我們因為時間關係只測了三次,且遇到一些突發狀況,包含:我們並未料想到風洞開啟螺旋槳即會開始轉動,所以我們當場改用手動拉的方式,將油門推到50%(20 m/s是60%)後,再開啟風洞。過程不甚嚴謹,我們簡單做了點測試即收工,需要更詳細的規劃後再去進行測試。 * 第一次-1 * 時間: 16:44 * 馬達: 3530 * 槳葉:14*7E * 電池:4200(96%~83%) * 風速:10 * 油門設定:先手動拉到50%,開啟風洞後再拉至100% * 測試過程描述:約50%推力0.75公斤 * 第一次-2 * 時間: 16:55 * 馬達: 3530 * 槳葉:14*7E * 電池:4200(83%~70%) * 風速:15 * 油門設定:先手動拉到50%,開啟風洞後再拉至100% * 測試過程描述:約50%推力0.65公斤 * 第二次-1 * 時間: 17:01 * 馬達: 3530 * 槳葉:14*7E * 電池:4200(70%~50%) * 風速:20 * 油門設定: 先手動拉到60%,開啟風洞後再拉至100% * 測試過程描述:約60%推力0.6公斤 ## 靜推結果   ## 10 m/s ### 靜推分析方法 我們先使用靜推的分析程式對此資料進行分析   ### 去除空速不為10的狀況   油門上升與下降過程有明顯的電流差異,但是轉速與推力資料幾乎相同。 * 上升過程中,電流與推力資料較為吻合製造商提供資料,下降則相差甚遠 max thrust:4.1725 kgf power:1141.5 W power/thrust = 273.6 W/kgf ### 資料分析數值紀錄 上升過程23~27 高油門持平27~31 下降過程31~37 ## 15 m/s ### 靜推分析方法   ### 去除空速不為15的狀況   但是與10不同,油門上升與下降沒有明顯的數值差異 max thrust:3.7095 kgf power:1119.2 W power/thrust = 301.7 W/kgf ### 資料分析數值紀錄 上升過程51~57 高油門持平57~62 下降過程62~69 ## 20 m/s ### 去除空速不為20的狀況   max thrust:2.2862 kgf power:1015.6 W power/thrust = 359.4 W/kgf ### 資料分析數值紀錄 上升過程57~62 高油門持平62~69 下降過程69~74 ### 整體結論 增加空速會造成整體推力曲線平移下降,最大推力從製造商理論值:4805 :arrow_right: 靜推結果:4686 :arrow_right: 動推10 m/s結果:4173 :arrow_right: 動推15 m/s結果:3710 :arrow_right: 動推20 m/s結果:2827 ## 不同速度做比較 ### Advance ratio  轉一圈:14*$\pi$*0.75 = 32.987 inch pitch:7 inch 螺旋槳角度:11.98度 [APC14*7E datasheet](https://www.apcprop.com/files/PER3_14x7E.dat?v=3d9975706be3) ### 轉速與油門 在不同空速下,馬達轉速是一致的   然後我發現一件事情,就是轉速跟製造商給的不一致,所以結果有所差異是正常的? ### 轉速與推力 在相同轉速下的推力   我發現會受到雜訊影響,我smooth了一下   因為油門大概50~60%轉速就8000左右了,所以只取9000RPM以上的來看,才會是有開風洞的結果:  ### 動推公式 :::success 本次實驗推力公式: $F = 0.35\rho A n p (n p - v)\left(1 + \frac{J}{2350}\right) - 0.55$  ::: 
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