# 20220124~20220130 配電組寒訓 ###### tags: `工作筆記 配電組` ## 20220124 ### Prototype 配電模板 ### 劉禹邦 #### 今日進度 - 將所有硬體設備固定於配電木板上 - 接上所有配電線路(除了氣動系統) - 此塊配電盤包含RoboRIO、 #### 遇到問題 - RoboRIO的螺絲是英制且比較短 - 氣瓶架的3D列印已全部無法使用 - 有些物件沒有統一的高度 #### 如何解決 - 固定RoboRIO的螺絲時,先使用沉頭螺絲鑽較深的孔,就可使用較短的螺絲鎖上 - 氣瓶的架子在網路上搜尋 air tank 的支架,就有可以切片的3D列印的檔案 - 不同高度的物件我們選擇使用鋁管加以墊高 #### 未來進度 - 希望明天做完全部的氣動系統 - 測試氣壓缸 - 測試直線伺服馬達 >配電硬體放置位置規劃  ### 魏晨名 #### 今日進度 - 將氣動外的配電設備固定於木板上並完成接線 #### 未來進度 - 將氣動全部完成 --- ## 20220125 ### Prototype 配電模板 ### 劉禹邦 #### 今日進度 - 將氣動系統接完 - 製作機器人的維修車 #### 遇到問題 - 有些管線還會漏氣 - 電磁閥無法正常運作 #### 如何解決 - 將有漏氣的接頭重新纏上止洩帶 - 將氣壓缸換過但未解決 #### 未來進度 - 明天要解決電磁閥無法運作的問題 - 將所有機器人的配電系統模擬過 - 整理配電資源 >電磁閥原本接法(錯誤接法)  ### 魏晨名 #### 今日進度 - 將氣動系統全部完成 ### 遇到問題 - 氣動系統有漏氣現象 ### 如何解決 - 將管線接頭逐一檢查,如有漏氣現象,更換接頭並重新纏上止洩帶 --- ## 20220126 ### Prototype 配電模板 ### 劉禹邦 #### 今日進度 - 維修電磁閥 - 完成配電 Prototype 的板子 #### 遇到問題 - 電磁閥可以做動但氣壓缸無法升長縮短 #### 如何解決 - 看了氣動的教學 - 請以前學長下來教學 - 發現電磁閥的正確接法 #### 未來進度 - 準備機器人上的所有馬達與馬達控制器 - 目前規劃: 1. 775 pro 5顆 2. Falcon 4顆 3. Neo 4顆 >電磁閥改良接法(正確接法)  --- ## 20220127 ### 比賽機器人配電備料 ### 劉禹邦 #### 今日進度 - 將 775 pro 的馬達連結片連結上 - 將 Neo 馬達的 anderson 壓接接頭接上 - 將 Spark MAX 馬達控制器接上 anderson 壓接接頭 #### 遇到問題 - 還未曾用過 775 pro 的馬達連結片 #### 如何解決 - 觀看網路上的教學影片 - 拆解舊的 775 pro 來對照操作 #### 未來進度 - 明天完成機器人的測試配電盤 >接完的馬達  --- ## 20220128 ### 比賽機器人配電測試 ### 劉禹邦 #### 今日進度 - 今天完成機器人 prototype 的配電盤 #### 遇到問題 - poe供電電線不確定是否應該要安裝 #### 如何解決 - 測試 poe 線與網路盒的的連接 - 結果12v的供電線可以直接接上網路盒,可不用經過 poe 線 #### 未來進度 - 希望明天可以將所有機器人的機構接上電 >機器人測試配電盤  --- ## 20220129 ### 劉禹邦 #### 今日進度 #### 遇到問題 #### 如何解決 #### 未來進度 ## 20220130
×
Sign in
Email
Password
Forgot password
or
By clicking below, you agree to our
terms of service
.
Sign in via Facebook
Sign in via Twitter
Sign in via GitHub
Sign in via Dropbox
Sign in with Wallet
Wallet (
)
Connect another wallet
New to HackMD?
Sign up